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洛阳栾川钼业集团股份有限公司中国区25年选矿二分公司碎矿车间中碎1#、2#除尘器系统、筛分收尘系统、2#短带除尘器收尘系统改造竞价公告

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  • 发布日期:2025-10-12 13:15
  • 有效期至:长期有效
  • 招标采购区域:全国
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详细说明

洛阳栾川钼业集团股份有限公司中国区

25年选矿二分公司碎矿车间中碎1#、2#除尘器系统、筛分收尘系统、2#短带除尘器收尘系统改造

竞价公告

招标编号:LMZB-SB-2025-159

1.招标条件

选矿二分公司碎矿车间中碎1#、2#除尘器系统、筛分收尘系统、2#短带除尘器收尘系统改造项目公开竞价,资金来自企业自筹,招标人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿二分公司,招标组织机构为洛钼集团中国区供应链管理部,该项目已初步具备招标条件,现实施公开竞价。

2.项目概况

项目名称:25年选矿二分公司碎矿车间中碎1#、2#除尘器系统、筛分收尘系统、2#短带除尘器收尘系统改造项目

交货地点:洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿二分公司

交货期限:60日

项目概况:目前碎矿车间中碎筛分除尘系统3套、单机除尘器5台,部分除尘系统近年来进行了一些改造,但运行状况整体不佳,存在不符合当前环保要求,和车间环境不良的情况,具体如下:

(1)中碎1#2#除尘系统

①圆锥破碎机上部通风管道连接规范性不佳,造成管道容易积灰,需进行改造。

②系统除尘器过滤面积偏小,风机风量23000m3/,除尘器过滤面积仅180m2,过滤风速2m/min,不能满足目前超低排放要求。

③系统风机运行日久,性能已变差。

④风机主管道中600,直径偏小,导致系统运行时风速高,阻力大,影风机性能。

⑤圆锥破上部风管连接方式不合理。

⑥圆锥破碎机进料皮带进行了密封,但还存在密封不好的情况。

⑦第三台圆锥破进料皮带受料点没有收尘罩。

(2)筛分工段

①振筛出料口位置内有粉尘捕集口,进料口密封不严,进料口上部皮带端头没有吸风罩,是造成车间粉尘浓度高的一个主要原因。

②振筛下部密封损坏。

③筛下皮带受料点除尘管道磨损严重,管道布局和粉尘捕集方式存在不合理性,尤其是管道直插在密闭罩上,捕集效果不好,阻力也大。

(3)2#移动皮带收尘

筛分机上料2#移动皮带共有三个扬尘点,其中移动式上料口为中间三个料仓上料,目前共有5台单机除尘器进行收尘,收尘效果不佳,作业环境扬尘严重,主要存在如下问题:

①原设计扬尘点风管小,捕集风量偏小,不能满足扬尘控制。

②此区域采用5台单机除尘器,每台过滤面积60m2,其中1台收集皮带转接口的扬尘,风机为4-72-5A,15KW,其他四台收集短带下料和料仓的扬尘,配套风机为4-72-4A离心风机,风量最大5000立方米每小时,风机风量小、风压低,再加之反吹清灰效果不佳,实际运行时风量不能满足现场捕集粉尘的要求;同时除尘器过滤面积小,过滤风速高,排放难以达到超低排放要求。同时,除尘器风管布局和设计不合理,主要风量用于料仓的扬尘控制,因此皮带出料点的通的风量更小。

3.技术要求

(1)中碎1#、2#除尘器系统

①在原除尘器的基础上,把原来的除尘器加大(加长一倍),使整体除尘器过滤面积增加一倍(总过滤面积为360m2),除尘器过滤风速降低到较合理的过滤速度,对原有滤袋、龙骨、脉冲阀、喷吹管、及压控管路更新,过滤面积增加一倍。,安装新除尘器,制作安装卸灰系统,满足新增除尘器卸灰;

②重新安装一台与改造后的除尘系统相匹配的引风机,由于引风机功率较大,引风机采用变频启动控制,减轻启动电流过大对区域电网的冲击和影响。

③更改系统管道。拆除现有管道,重新合理敷设新管道,主管道及风机出风管增大为Φ677,圆锥破碎机上部连接风管增大为Φ377,增加圆锥破上部变径连接口增加圆锥破碎机粉尘捕集通风量,增加一套管道至第三圆锥破进料皮带头部,增加吸风罩;

④将圆锥破的进料皮带区域良好密封,控制粉尘逸散;

⑤同时一并改造中碎2#除尘系统(圆锥出料收尘),地下室水平管道更换,并提高管道风速;增加皮带头部和受料点下部吸风罩,控制受料区前后粉尘逸散。在水平管道适当位置或弯头处加装检修人孔,方便后期维修

⑥对原有滤袋、龙骨、脉冲阀、气缸更新

(2)筛分收尘系统

根据除尘系统存在的问题,具体改造方案如下:

①在振筛的筛上料出料口上方增加粉尘捕集口,可减少或取消喷水装置,降低粉尘的湿度,利于除尘器清灰;

②振筛进料口密封,并在进料皮带尾部增加吸风口,控制粉尘外溢;

③更换筛下料受料皮带收尘管道,合理布局管道,并采用吸风罩捕集粉尘,提高粉尘捕集效果;

④系统管道上安装检查口,定期检查管道堵塞情况,及时疏通管道,确保系统通畅;

⑤振筛下部密封,控制粉尘外溢;

(3)2#短带除尘器收尘系统改造

①收集皮带转节点扬尘的单机除尘器风机风量能够满足要求,将除尘器滤袋更换为滤筒,并对除尘器反吹进行更换,确保除尘器运行正常,能够有效收集皮带转接产生的扬尘;

②收集下料时扬尘的4台单机除尘器风机风量、风压均偏小,对此环境的粉尘收集能力有限,改造中将5台单机除尘器风机更换为4-72-4.5A风机,增大风量为8000m3/h。

③单机除尘器反吹系统改造,确保良好的反吹清灰效果;更换除尘器滤袋为滤筒,采用规格为Φ130*1600,单机除尘器更换滤筒后的过滤面积增大为256m2,满足风机增大后的除尘需要;

④将皮带尾部方向的一台除尘器独立出来,专门处理皮带尾部及下部料仓的粉尘;

⑤中间三台合并处理移动皮带出料的扬尘和中间三个料仓的扬尘,同时更换汇总风管;

⑥更换除尘器下部的卸料器为链条传动卸料器,确保运行可靠性;同时更换清灰方式为螺旋输送机,直接将粉尘送入附近料仓;

3.3.7更换移动皮带下料口粉尘捕集管道,合理布局,确保每个罩口的捕集风量不小于3500m3/h;更换料仓粉尘捕集管道,保证风量不小于6000m3/h;对皮带转接口和皮带尾部下料口进行密闭,提高粉尘捕集效果。

4、除尘系统改造清单

(1)中碎1#除尘系统

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